7空壓機(jī)壓氣系統(tǒng)常故障的排除□3,照氣缸氣缸有帶氣缸套和不帶氣缸套兩種結(jié)構(gòu),在工作中承受壓縮后的氣體壓力和因氣體被壓縮后溫度升高而產(chǎn)生的溫度應(yīng)力,以及氣體腐蝕活塞和活塞環(huán)往復(fù)運(yùn)動(dòng)的滑動(dòng)庠,等其常故障有3種。
1氣缸產(chǎn)生裂紋或被拉毛。原因是氣缸內(nèi)進(jìn)入雜物。為避免雜物進(jìn)入,在安裝時(shí)要認(rèn)真檢,缸內(nèi)不留任何雜物如裂紋不大,可用鐮焊條電焊修補(bǔ)焊前須預(yù)熱。
2長期摩擦后的氣缸壁呈錐形或橢圓形,使它和活塞環(huán)接觸不嚴(yán)密,導(dǎo)致漏氣,降低工作效率。
解決方法是,當(dāng)氣缸壁磨損到定程度時(shí)采用鏜孔的方法,加工后繼續(xù)使用。氣缸被多次鏜孔后,壁厚不能滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),就必須更換氣缸。氣缸鏜削后,活塞也須相應(yīng)增大,活塞桿受力會(huì)增大,應(yīng)作強(qiáng)度校核。對(duì)于有氣缸套的氣缸,缸套麼損后應(yīng)更換,氣缸和缸的間,5=0.000050.0002,為氣缸內(nèi)徑3氣缸潤滑不良。原因是油管上止回閥不嚴(yán)管路堵塞,注油太少或潤滑油質(zhì)量太差。排除方法是清洗供油系統(tǒng),排除堵塞污物或更換止回閥,應(yīng)檢查油泵過濾器,更換潤滑油。
活塞1運(yùn)行中氣缸內(nèi)發(fā)出沖擊聲。這主要是因氣缸和活塞的軸向間隙太小,熱膨脹后發(fā)生沖擊。排除方法是重新調(diào)整軸向間期。測量軸向間隨的方法是將軟鉛絲儻在氣缸端部平面上,當(dāng)活塞運(yùn)動(dòng)到前2工程機(jī)城4維修后死點(diǎn)時(shí),活塞將軟鉛絲壓扁,取出鉛絲用千分尺測量厚度,然后根據(jù)測量情況調(diào)整氣缸和活塞的軸向間隙。
2活塞環(huán)因粗賽裝配造成變形以及因開口量過大或過小造成卡滯。排除方法是檢查活塞環(huán)開口。檢查時(shí),應(yīng)將活塞環(huán)放在最小缸徑的地方,活塞環(huán)的側(cè)面與氣缸工作面垂直。如開口小可用銼刀修大,若開口大就只能更換。另外,為減少活塞環(huán)和氣缸的摩擦,可將活塞環(huán)倒角,倒角大小為活塞環(huán)寬度的1015.
氣閥的主要故障是閥片動(dòng)作失靈。
此時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查每個(gè)彈簧的彈力,并把相同的彈力的彈簧放在同閥片下面。檢查小彈簧兩端是否平行,彈簧鋼絲的外邊緣有無磨損,彈簀與閥片的接觸情況,并更換失去彈性自由尺寸變小及歪斜的彈簧。
氣閥密封處漏氣。吸氣閥損壞會(huì)引起吸入壓力升高出口壓力降低,有時(shí)會(huì)發(fā)出尖叫聲。產(chǎn)生該故障的原因是閥片□吳順寶臺(tái)裝曰產(chǎn),06型柴油機(jī)的曰立802型履帶式起重機(jī),在作業(yè)中起升變幅行走裝置突然全部失靈,但發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
4臺(tái)主液壓泵中,12號(hào)泵是軸向柱塞變置泵流量210,壓力25阽8,分別為變幅行走起升裝置供油;3號(hào)泵為斷裂扭曲及磨損。
排除方法是采用研刮的方法消除傷痕;用手工在平板上研磨消除不平,直到閥座密封面和閥片的接觸處呈線接觸為止。
檢查密封性的方法是將閥體組裝后,使閥座朝上,將煤油倒入閥座與閥片內(nèi)煤油不滴出說明密封良好。
3由于氣閥松動(dòng)及閥片損壞引起異響。排除方法是擰緊連接蠼栓上的母及更換閥片。
4填料箱發(fā)熱和泄漏。填料箱主要由刮油元件和密封元件組成。由于刮油元件密封元件和活塞桿磨損及密封元件配合不好,造成填料箱發(fā)熱和泄漏。
排除方法是修理或更換刮油元件和密封元件更換活塞桿或彈簧;修磨密封元件和活塞桿的配合面并改替潤滑條件。
根據(jù)液壓系統(tǒng)工作原理,除回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)外的各機(jī)構(gòu)均采用減壓式先導(dǎo)閥操縱液控?fù)Q向閥,以達(dá)到換向和調(diào)速的目可能原因如下起重機(jī)起升與行走裝置突然失靈的排查。